渣油泵的溫度偏高的原因及解決措施
時(shí)間:2012-07-16 06:09 作者:泊頭特種泵廠(chǎng) 點(diǎn)擊:次
渣油泵 的溫度偏高的原因及解決措施原因分析 配件結構和材料有缺陷:大頭瓦、十字頭銷(xiāo)頭瓦為雙金屬薄壁瓦,內壁合金不均勻,耐磨性差,工作面易磨損或溶化脫落;國內十字頭銷(xiāo)
渣油泵的溫度偏高的原因及解決措施原因分析
配件結構和材料有缺陷:大頭瓦、十字頭銷(xiāo)頭瓦為雙金屬薄壁瓦,內壁合金不均勻,耐磨性差,工作面易磨損或溶化脫落;國內十字頭銷(xiāo)頭瓦與原件對比,沒(méi)有開(kāi)口、缺少彈性和張力。有開(kāi)口的銷(xiāo)頭瓦收縮后,裝入十字頭中脹開(kāi)能裝配緊。無(wú)開(kāi)口的銷(xiāo)頭瓦過(guò)盈量小會(huì )出現跑圈現象,即襯套旋轉,磨損較快,雖可涂鎖固膠,但油溫略高時(shí)效果就不好。反之,過(guò)盈量大,裝入后收縮變形收口,銷(xiāo)子不易裝入。銷(xiāo)子表面硬度低、不耐磨。大頭瓦鋼殼彈性差、強度低,定位槽角度不合適、缺少棱角,不能與連桿內孔很好地脹緊定位,有時(shí)出現跑圈現象。
渣油泵潤滑不良:由于曲軸軸頸有磨損且略顯橢圓。原采用飛濺潤滑,由于飛濺潤滑中無(wú)過(guò)濾器,潤滑油中的雜質(zhì)及磨損的金屬鐵屑得不到過(guò)濾,同時(shí)潤滑油本身不帶壓且貓度較高,易造成油孔堵塞,使泵發(fā)熱和磨損加劇。
3.改進(jìn)
除對配件進(jìn)行改進(jìn)外,著(zhù)重改善潤滑條件。將曲軸箱的飛濺潤滑方式改為強制潤滑,油泵入口加一過(guò)濾器。曲軸的兩端滾柱軸承正常油位時(shí),仍可采用飛濺潤滑。改進(jìn)后,潤滑油壓力為0.02MPa,夏季長(cháng)時(shí)間運行油溫穩定在45℃。
4.渣油泵采用摩擦表面再生技術(shù)
“摩圣”是一種金屬摩擦表面再生劑,當其到達設備的金屬摩擦表面,便對金屬表面進(jìn)行超精磨合,在此過(guò)程中完成對表面的清洗,同時(shí)“摩圣”粒子會(huì )進(jìn)一步細化;在局部接觸點(diǎn)的超高壓力作用下,“摩圣”粒子“融合”到金屬層的晶格上,改善了金屬層的晶體結構,在微觀(guān)的低凹處發(fā)生了“摩圣”粒子、金屬粒子和其他參與物質(zhì)的合成硬化作用。
曲軸箱使用“摩圣”技術(shù)后,夏季高溫時(shí)曲軸箱溫度在46℃左右。渣油泵累計運行14個(gè)月后,進(jìn)行了解體檢查,各摩擦表面情況良好,尤其是大頭瓦、銷(xiāo)頭瓦摩擦面非常光潔,無(wú)任何剝落和劃痕,比新瓦還顯致密。泵運行將近兩年,情況良好。